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公司新聞

吊車滑觸線竄動問題的逐步解決解析

  本鋼板材煉鋼廠新接受跨吊車滑觸線持續(xù)出現(xiàn)縱向單方向竄動,已嚴重威脅吊車運行安全。該問題產(chǎn)生的原因涉及生產(chǎn)工藝、滑觸線的設(shè)計安裝及吊車集

電器選型等諸多方面,本文依據(jù)現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)和科學分析,找出了導致故障的真正原因,提出了有效的解決方案,并循序漸進地開展整改,取得了良好效果。

問題的出現(xiàn)

接受跨區(qū)域工藝條件

煉鋼廠新接受跨區(qū)域全長近400 m,由薄板坯鑄機(BSP)接受跨和大板坯鑄機(WSC)接受跨兩個區(qū)域組成,兩區(qū)域處于貫通狀態(tài)。其中有260 t冶金鑄造起重機5臺,采用側(cè)壓式銅質(zhì)剛體滑觸線供電(三相四線制,AC 3 kV)。其前道工序的7臺轉(zhuǎn)爐均處于薄板接受跨側(cè)(南側(cè)),2臺電爐和2臺RH處理位也處于南側(cè)區(qū)域,而承擔主要生產(chǎn)任務(wù)的6#、7#大板坯鑄機處于北側(cè)區(qū)域。因此,幾臺260 t吊車長期處于從南側(cè)區(qū)域吊起重鋼水包,為北側(cè)2臺大板坯鑄機上罐,然后

將空鋼水包吊運回南側(cè)區(qū)域,作業(yè)方式見圖1。

滑觸線縱向竄動導致突發(fā)設(shè)備故障

2013年4月27日,天氣變化較大,氣溫陡然提升10 ℃,大板坯接受跨區(qū)域B相滑觸線產(chǎn)生向下拱彎變形,滑觸線接頭處的連接板折斷,在此作業(yè)的6#260 t吊車的2相集電器變形損壞,導致整個區(qū)域生產(chǎn)熱停達3 h。

滑觸線發(fā)生縱向竄動的范圍與危害

通過在滑觸線上做標記點與定期測量變化量的方法,發(fā)現(xiàn)滑觸線存在整體縱向單方向向北竄動的現(xiàn)象。該竄動致使大板坯區(qū)域滑觸線3個溫度補償器的補償余量消失,滑觸線無法將因溫度急劇變化而產(chǎn)生的應(yīng)力消化掉,*終導致故障。竄動主要出現(xiàn)在4#傾翻機上方至4#鑄機對面100 m的區(qū)域內(nèi)。北部的滑觸線被該區(qū)域滑觸線頂著走,易彎曲變形;南部的滑觸線被該區(qū)域滑觸線拖著走,易發(fā)生連接板斷裂,見圖1。

從出現(xiàn)故障之日起,A相、B相滑觸線的竄動一直持續(xù)發(fā)生,*大累計竄動距離曾達400 mm左右,*大竄動速度為1.2 mm/d。持續(xù)的竄動造成了滑觸線

頻繁出現(xiàn)拱彎變形、連接板斷裂、供電電纜拉伸受力、瓷瓶損壞、吊車集電器損壞、集電器推車變形開焊等故障。據(jù)統(tǒng)計,從2013年4月至2014年12月,

該區(qū)域滑觸線竄動共導致熱停故障9起,其中造成嚴重生產(chǎn)熱停3起,故障臺時1048 min,所幸沒有造成相間短路(若3000 V電壓發(fā)生短路,后果不堪設(shè)想)。而且,為了控制其劣化趨勢,在21個月的時間內(nèi),被迫開展檢修調(diào)整32次,區(qū)域性停機檢修合計51 h,對連鑄機的生產(chǎn)造成了嚴重的影響。

原因分析

吊車車體偏移是造成滑觸線竄動的主因

吊車由南向北行駛吊運重鋼水包260 t,吊車由北向南行駛吊運空鋼水包85 t,則吊車在往復(fù)運行時吊車輪壓的比值為260:85=3.06,即目前煉鋼廠新接受跨吊車的作業(yè)方式造成了吊車輪壓在往復(fù)運行中相差3倍以上。

根據(jù)吊車梁設(shè)計分析,吊車在運行過程中對吊車梁將產(chǎn)生豎向載荷(P)、橫向載荷(T)及縱向載荷(TL)。根據(jù)吊車橫向載荷(T)公式[1]:

T=α2Fkmax (1)

其中,α2為系數(shù),一般軟鉤吊車取0.1;Fkmax為吊車*大輪壓標準值。吊車所受橫向載荷與吊車輪壓成正比,即在新接受跨吊車往復(fù)作業(yè)時,吊車對滑觸

線側(cè)吊車梁的橫向壓力的變化在3倍以上。

因此,處于吊車滑觸線側(cè)吊車梁下方的集電器(如圖2)則表現(xiàn)為:吊車吊運重鋼水包由南向北行駛時,受橫向載荷加大的影響,集電器對滑觸線的壓力同比加大。而吊車在吊運空鋼水包由北向南行駛時,橫向載荷減小,集電器對滑觸線的壓力同比減小。因此,吊車在往復(fù)作業(yè)的過程中存在一個由南向北連續(xù)

搟動滑觸線的作用,從而導致了滑觸線的向北竄動。通過對2#260 t吊車和5#260 t吊車車輪在運行中產(chǎn)生的偏移現(xiàn)象分析,也充分證實了吊車往復(fù)作業(yè)

時車體載荷不平衡的移動方式是滑觸線出現(xiàn)縱向向北竄動的主要原因,見圖2。

滑觸線在安裝過程中存在偏差過大問題

經(jīng)現(xiàn)場測量,大板坯區(qū)域的滑觸線在僅70 m長的范圍內(nèi)偏差超出了40 mm,而薄板坯區(qū)域的滑觸線也存在凹陷現(xiàn)象,偏差超20 mm,超出設(shè)計標準(10 mm)[2]。由于存在滑觸線在安裝過程中存在偏差過大的情況,260 t吊車集電器壓力的調(diào)整以滿足滑觸線*大凹陷處為準。因此,當?shù)踯囆旭偟交|線

凸出區(qū)域時,集電器的壓力就會過大,搟壓現(xiàn)象更加明顯。經(jīng)監(jiān)控發(fā)現(xiàn),兩凹陷區(qū)域之間的相對突出區(qū)域也是滑觸線竄動的“重災(zāi)區(qū)”。

環(huán)境溫度的突變是*終導致設(shè)備故障的誘因

隨著溫度的變化滑觸線會出現(xiàn)脹縮現(xiàn)象,滑觸線間會有溫度應(yīng)力產(chǎn)生,該溫度應(yīng)力與集電器的搟壓力形成合力。若溫度短時間內(nèi)驟然變化,溫度應(yīng)力突然增大,達到無法通過竄動而消除時,滑觸線就會出現(xiàn)斷裂或拱彎。一般是在4#鑄機以南的薄板區(qū)域出現(xiàn)斷裂,在6#鑄機對面附近區(qū)域出現(xiàn)拱彎。

因此可以說,溫度的驟然變化是*終導致故障發(fā)生的“*后一根稻草”。

解決方案

對滑觸線安裝偏差較大的區(qū)域進行矯正調(diào)直針對滑觸線的安裝偏差,在大板坯鑄機區(qū)域和薄板坯鑄機區(qū)域各劃定了1個偏差較大的區(qū)域作為調(diào)整矯直區(qū),將設(shè)計制作的8~20 mm厚電木墊板加墊到瓷瓶根部,以消除滑觸線的凹陷使其平直。

對吊車集電器進行姿態(tài)矯正及壓力調(diào)整

滑觸線矯直后,可對吊車的集電器進行適當?shù)恼{(diào)整,確保每臺吊車集電器的4相壓力一致,并在保證運行穩(wěn)定的前提下,*大程度地減小對滑觸線的壓力,使集電器壓力更趨于合理。

降低電刷摩擦力和增大滑觸線竄動阻力

滑觸線發(fā)生竄動,從力學的角度分析,是滑觸線竄動阻力小于吊車集電器的搟壓力而導致的,因此,應(yīng)從降低集電器電刷的摩擦力(即集電器的搟壓力)和

增大滑觸線的竄動阻力這兩方面入手予以解決。

260 t吊車集電器電刷的材質(zhì)為J164,其摩擦阻力大,對滑觸線搟壓明顯。重新設(shè)計材質(zhì)為J201的電刷包括銅托板,在保證原有電刷強度不變的條件下,具有重量輕、耐磨性好和摩擦阻力小的特點。若替換J164電刷,既能減緩滑觸線的竄動,更可以大幅降低運行成本90%,具體參數(shù)比較見表1?;|線支架上的瓷瓶固定端與滑觸線為間隙接觸,其壓板緊固到極限位置時,接觸線橋架與固定端之間仍有間隙,對滑觸線的竄動阻力較小。重新設(shè)計壓板,使其能夠起到緊固滑觸線增大竄動阻力的作用,效果見圖3。

實施效果

滑觸線矯直措施的實施及效果2014年6月進行了滑觸線矯直調(diào)整,施工歷時7 h,累計矯直滑觸線70 m,調(diào)整瓷瓶80多個,加墊墊板112塊,使該區(qū)域滑觸線偏差小于±5 mm。

滑觸線矯直后滑觸線竄動現(xiàn)象有所減緩,其中:

A相滑觸線的平均竄動速度由調(diào)整前的1.1 mm/d,下降為0.7 mm/d;B相滑觸線則由調(diào)整前的1 mm/d,下降為0.5 mm/d。

吊車集電器壓力調(diào)整后效果明顯

在滑觸線矯直完成后,又將260 t吊車的集電器向后調(diào)整10~20 mm,適當減少了集電器對滑觸線的壓力。該項措施實施后,滑觸線竄動速度明顯降低。

其中,A相滑觸線的平均竄動速度下降為0.5 mm/d,B相滑觸線則下降為0.28 mm/d。

新型電刷和壓板的使用基本解決了滑觸線竄動問題

新型集電器電刷在吊車A相集電器上進行了試用,使用后A相滑觸線竄動速度下降了50%。與此同時,將滑觸線主要竄動區(qū)域內(nèi)的瓷瓶固定端壓板替換為新設(shè)計的壓板,采取每隔一個支架替換一個新壓板的方式(考慮溫度應(yīng)力的釋放)。措施實施完畢后,經(jīng)過10個多月(至2015年12月)的連續(xù)跟蹤監(jiān)測,滑觸線單向竄動現(xiàn)象再未發(fā)生。

逐步整改*終徹底解決了滑觸線竄動問題

該設(shè)備問題因涉及新接受跨4臺連鑄機、5臺大型吊車的穩(wěn)定運行,為了避免因整改失誤而對生產(chǎn)造成**影響,遵循了先易后難,邊整改,邊監(jiān)控,邊分析論證,邊調(diào)整方案的方式。每一階段整改措施在落實后,都設(shè)置了1~2個月的監(jiān)控期,用以檢驗整改效果,并針對效果調(diào)整下一階段整改方案。在上述措施逐步落實后,新接受跨吊車滑觸線的竄動問題*終得到了徹底解決??紤]到該區(qū)域滑觸線受力沒有發(fā)生根本改變,因此又在該區(qū)域增設(shè)滑觸線支架30套(將原有3 m的支架間距縮短為1.5 m)以強化滑觸線的穩(wěn)定性。

結(jié)束語

1) 煉鋼廠新接受跨區(qū)域特有的生產(chǎn)工藝造成了吊車作業(yè)時滑觸線受力的不平衡,成為了誘發(fā)設(shè)備故障的主因。

2) 吊車滑觸線的安裝精度是確?;|線投產(chǎn)后安全穩(wěn)定運行的先決條件,而吊車集電器電刷的型式和材質(zhì)的選擇也應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場工藝條件而定。

3) 通過采?。夯|線矯直、集電器減壓、電刷改型及壓板增壓等綜合措施,有效解決了滑觸線的竄動問題。

此問題的解決雖歷時兩年,但也充分證明了即使現(xiàn)場工藝布局不盡合理或受外部因素影響,但若能及時掌握設(shè)備狀態(tài)信息,準確地找到設(shè)備劣化的根源,并科學地開展整改,再復(fù)雜的設(shè)備問題也能夠解決。在本次設(shè)備問題的解決過程中積累的寶貴經(jīng)驗,對在冶金企業(yè)中發(fā)揮重要作用的大型鑄造起重機的穩(wěn)定運行和滑觸線的維護具有重要意義。










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